宣工加工分厂改进方式提效率 突破生产瓶颈
宣工加工分厂四工段段长袁利科,以加工编制的改变,冲破出产瓶颈,进步传动齿轮加工效力4倍以上。
SD7推土机终传动系统的传动齿轮,加工工序长,加工精度高,特别是磨工的磨孔工序,两个Φ110的孔同轴度要求为0.02mm,传统的磨削编制不容易包管加工精度,成为制约出产的瓶颈。本年8月以来,袁立科以加工编制的改变,破解出产坚苦。将前、后排行星轮架的粗磨加工从通俗磨床开辟到数控车削中间上加工,以车代磨,操纵数控车削中间的精度包管零件的加工精度,使班产量从磨床的10多件进步到50件,工效进步了4倍。本来零件在精磨孔时,把持者只能仰仗经验来鉴定,废品率高、效力低,对此,袁利科精心设计建造了两套精磨工装,经由过程便宜节圆棒的尺寸来弥补三爪齐心定位的误差,找正齿轮节圆,包管了A、B两孔的同轴度为0.02mm,如许以来,即便利了检测,又缩短了装夹时候,使班产量从本来的8件进步到20件,加工精度全数达到手艺要求。
分厂有台卧式拉床是“独生子”设备,本年8月,在加工中发现拉头夹不住拉刀,经查抄是拉头里的压紧弹簧扣磨光了,需要改换拉头。而改换拉头不但需要破钞大年夜笔资金,还意味着停产待件,可该设备又没有可替代机床,而出产又不克不及障碍,在这存亡关头,袁立科通详实心阐发,找到最快的解决方案,将磨损的压紧套内孔加工大年夜,再焊接加配中间套,从头攻罗纹,很快恢复了拉头的功能,不但包管了出产的进行,还为企业节俭资金上万元。(本文来自宣工)
SD7推土机终传动系统的传动齿轮,加工工序长,加工精度高,特别是磨工的磨孔工序,两个Φ110的孔同轴度要求为0.02mm,传统的磨削编制不容易包管加工精度,成为制约出产的瓶颈。本年8月以来,袁立科以加工编制的改变,破解出产坚苦。将前、后排行星轮架的粗磨加工从通俗磨床开辟到数控车削中间上加工,以车代磨,操纵数控车削中间的精度包管零件的加工精度,使班产量从磨床的10多件进步到50件,工效进步了4倍。本来零件在精磨孔时,把持者只能仰仗经验来鉴定,废品率高、效力低,对此,袁利科精心设计建造了两套精磨工装,经由过程便宜节圆棒的尺寸来弥补三爪齐心定位的误差,找正齿轮节圆,包管了A、B两孔的同轴度为0.02mm,如许以来,即便利了检测,又缩短了装夹时候,使班产量从本来的8件进步到20件,加工精度全数达到手艺要求。
分厂有台卧式拉床是“独生子”设备,本年8月,在加工中发现拉头夹不住拉刀,经查抄是拉头里的压紧弹簧扣磨光了,需要改换拉头。而改换拉头不但需要破钞大年夜笔资金,还意味着停产待件,可该设备又没有可替代机床,而出产又不克不及障碍,在这存亡关头,袁立科通详实心阐发,找到最快的解决方案,将磨损的压紧套内孔加工大年夜,再焊接加配中间套,从头攻罗纹,很快恢复了拉头的功能,不但包管了出产的进行,还为企业节俭资金上万元。(本文来自宣工)